旋膜除氧器改造:晉煤金石化工有限公司方案?
工業(yè)鍋爐除氧除氧器有哪些?旋膜除氧器是目前最新型、最普遍、最簡單、最容易操作維護保養(yǎng)的除氧設(shè)備,其結(jié)構(gòu)緊湊,操作維護都是比較方便,設(shè)計比較適用,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),使用壽命比較長等優(yōu)點。
一、旋膜除氧器設(shè)備現(xiàn)狀:
貴公司有二臺除氧器,兩臺除氧器設(shè)計出力均為320T/h,現(xiàn)在工況為(工作壓力0.02Mpa、工作溫度104℃) ,在此條件下溶解氧均達不到除氧效果(≤15ug/L)。
二、旋膜除氧器存在問題:
1、除氧器(除氧頭) 高度不夠;
2、除氧器低溫水和高溫水進入同一水室不合理;
3、除氧器排汽帶水嚴(yán)重;
三、旋膜除氧器溶解氧不合格原因分析:
1、根據(jù)貴公司提供的除氧器補水參數(shù),低溫水和高溫水進入同一水室不合理,低溫水和高溫水溫差太大,進入同一水室混合,混合時易產(chǎn)生汽阻而產(chǎn)生振動。
2、兩臺除氧器高度為3500mm,除氧器存在先天性設(shè)計問題,熱交換時間不夠,造成除氧不合格。
3、兩臺除氧器(除氧頭)直徑DN2200mm,通過淋水密度計算,除氧頭直徑偏小,形成除氧器淋水密度不足,換熱效果差;
4、兩臺除氧器汽水分離器設(shè)計不合理,排氧門排汽帶水嚴(yán)重。
四、新型旋膜式除氧器工作原理:
連云港市宏慶電力輔機開發(fā)有限公司根據(jù)技術(shù)人員現(xiàn)場勘察,新型旋膜式除氧器設(shè)計除氧頭高度應(yīng)為4600mm,除氧頭直徑為DN2500mm,旋膜管長度設(shè)計為(理論長度),四路來水分為低溫水區(qū)和高溫水溫區(qū),有效克服了汽阻,高效旋膜器設(shè)計合理水室,中和調(diào)節(jié)補充水溫度, 補充水在一定的壓力下從旋膜器小孔斜旋噴射向內(nèi)壁旋轉(zhuǎn),形成羅旋噴射圈吸工況,由于旋膜器內(nèi)部充滿了上升的加熱蒸汽,水在旋膜器射流運行中加熱,大量的加熱蒸汽被吸卷進來(經(jīng)試驗證明射流運動具有卷吸作用),補水在旋膜器內(nèi)充分混合加熱,水溫大幅度提升,旋轉(zhuǎn)的補水沿著旋膜管內(nèi)壁至上向下旋轉(zhuǎn),形成紙一樣薄的水膜裙,(水在旋轉(zhuǎn)流動時的臨界雷諾數(shù)下降很多即產(chǎn)生紊流翻滾), 從而被加熱到除氧溫度。
1、旋膜器
旋膜管長度(理論長度),補充水在一定的壓力下從旋膜器小孔斜旋噴射向內(nèi)壁旋轉(zhuǎn),形成羅旋噴射流圈吸工況,由于旋膜器內(nèi)部充滿了上升的加熱蒸汽,水在旋膜器射流運行中,大量的加熱蒸汽被吸卷進來,汽水混合時間充分,此時紊流狀態(tài)的水傳熱傳質(zhì)效果最佳,水溫達到飽和溫度。氧氣即被有效分離出來,由于旋轉(zhuǎn)水流緊貼管壁旋轉(zhuǎn)向下,蒸汽至下向上,旋膜器中間形成汽—水通道,不存在蒸汽流動死區(qū),不會產(chǎn)生汽阻,所以氧氣在旋膜器內(nèi)無法隨意擴散,氧氣得到充分析出,氧氣及不凝結(jié)氣體被迅速從排氧門排出。
2、經(jīng)旋膜器粗除氧的補水及由旋膜管旋出,在淋水器上進行二次分配,呈均勻淋雨狀落到裝到其下的液汽網(wǎng)上,再進行深度除氧后才流入水箱。因旋膜式除氧器在實際中補水始終處于紊流狀態(tài),并有足夠的換熱表面積,所以傳熱傳質(zhì)效果好,排汽量小(即能源損失小帶來的經(jīng)濟效益也可觀),除氧效果好,產(chǎn)生的富裕量能使除氧器超負荷運行(通?沙~定出力的50%)或低水溫全補水下運行。
3、新型旋膜式除氧器設(shè)有新型蓄熱填料液汽網(wǎng),蓄熱填料液汽網(wǎng)是由相互間隔的扁鋼帶及一個圓筒體,除氧頭內(nèi)裝有一定高度特制的不銹鋼絲網(wǎng),特制不銹鋼絲網(wǎng)能有效預(yù)防汽水溫差而產(chǎn)生的振動,補水在此與加熱蒸汽充分熱交換,蒸汽將補水加熱到飽和溫度,進行有效性深度除氧,使出水溶解氧≤15μg/L。
4、新型旋膜式除氧器內(nèi)設(shè)有蒸汽分配器,加熱蒸汽通過蒸汽接口進入蒸汽分配器,蒸汽分配器環(huán)型圈上開有幾個等量的蒸汽出口,蒸汽在這里進行合理性分配,使加熱蒸汽勻速至下向上加熱補水。
5、新型旋膜式除氧器封頭內(nèi)設(shè)計加裝了復(fù)合式汽水分離器,汽水在此有效分離,克服了除氧器排汽帶水問題。
五、除氧頭改造措施:
建議更換整體除氧頭,將原有除氧頭更換為宏慶電力新型旋膜式除氧頭,保留原來除氧器水箱。具體改造分為:
1、將原除氧頭與水箱連接馬鞍處焊縫處割除,將新除氧頭焊接原除氧水箱上,新型除氧頭高度及直徑經(jīng)計算,兩臺320噸除氧器需把除氧頭加高至4600mm,使淋水密度合理,熱交換時間充分。經(jīng)熱函計算原除氧頭直徑偏;換熱面積不足,還需要將除氧器直徑擴大為DN2500mm,使淋水密度合理,換熱面積增大,熱交換時間充分。
2、除氧頭按相關(guān)要求改造后,需要對除氧頭進行標(biāo)準(zhǔn)性保溫處理,做到除氧頭殼體內(nèi)外絕對隔熱。
3、改造之前要對現(xiàn)場儀表和控制室儀表進行效對,保證無差異。
六、旋膜除氧器改造后工況說明
1、除氧器改造完工后,保證工作壓力為0.02Mpa,工作溫度104℃,除氧器額定出力320T/H,可以超出力50%運行,同時保證除氧器出水溶解氧達到部頒標(biāo)準(zhǔn)≤15μg/L;